Uçucu Kül Taşıma Sisteminin Geliştirilmesi

Uçucu Kül Taşıma
Sisteminin Geliştirilmesi
Araştırma Tekniğinin Optimizasyonu
Mevcut sistemin analizi
Sistem performansı
•
•
Tasarım kapasitesine ulaşıyor mu?
Mevcut sistem elemanlarını kullanarak
kapasiteyi geliştirme imkanı var mı?
•
•
•
Mevcut sistemin cihazlandırılması
Taşıma döngüsünün optimizasyonunun araştırılması
Kapasiteyi artırma imkanlarını aşağıdakileri kullanarak araştırın:
o Hava besleme yönetimi ve besleme teknikleri
o İyileştirme fırsatlarının sistematik olarak uygulanması
500
450
load [kg]
900
average discharge = 27.6 t/hr
400
800
start Blow
tank weight
last 10% of material
discharged
300
250
600
500
average discharge =
5.82 t/hr
200
400
150
Load [kg]
700
350
Pressure [kPa]
T1 [kPa]
1000
300
first 90% of material
discharged
100
50
100
0
0
570
Time [s] 590
5% air bypass
tank into main
line
200
average discharge =
47.3 t/hr
550
90% discharge
weight
90% air
into top of
tank
610
630
650
670
final Blow
tank weight
5% air to
fluidise ash
Figure 2: Flyash Blow tank feeder airflow
improvement into pneumatic conveyor
Figure 1: Blow tank optimisation analysis
Analiz Sonuçları
Şekil-1’de gösterilenlerden hareketle, boşaltma tankının ana boru hattına boşaltımı arasındaki aktarma süresi ön
basınçlandırma dahil 10 saniyedir, toplam taşıma süresi ise 27 t/st’de 73 saniyedir. Bu sebeple yaklaşık olarak 83
saniyelik (veya saat başına 43 saniyelik) ortalama döngü süresine erişilmiş olup, bu 24 t/st’lik etkin tonaj hızını
yansıtmaktadır. FAKAT 47 t/s anlık akış hızıyla boşaltma hızının 90%’i ilk 41 saniyelik sürede görülmüş olup,
boşaltma tankının içine doğru gerçekleşen hava akışı aşırı akışkanlaşmaya sebebiyet vermektedir. Daha iyi döngü
yönetimi ve hava akışı kontrolü yapılarak tonaj hızında önemli boyutta iyileştirme yapma fırsatı var.
Döngü yönetimi optimizasyonu
Yöntem 1: Mevcut ince kül malzemesi 270 kPa’nın altında bir taşıma hızına sahiptir ve bu şu anki ön
basınçlandırma ayarı olan 400 kPa’nın çok altındadır. Enerjiden tasarruf etmek ve aynı zamanda yaklaşık olarak 5
saniyelik daha hızlı ön basınçlandırma süresinin sağlanması için ön basınçlandırmanın 300 kPa’ya indirilmesi
önerilmiştir.
Yöntem 2: Durdurucu basıncın şu anki 100 kPa’dan 130 kPa’ya artırılması 51 saniyelik yeni bir döngü süresinin
oluşmasını netice verecektir.
GELİŞME Yeni etkin boşaltma hızı 38 t/st olup, çıktı kapasitesinde 58% oranında artış sağlanmakta.
Hava akış yönetiminin optimizasyonu
Yöntem: Tankın üstüne ek hava akımı hattının eklenmesi ve boşaltma tankı havasının akışkanlaştırma
hattından ayrılması. Akışkanlaştırma hava akımı asgari akışkanlaştırma havasına göre ayarlanır. Boru hattının
içine doğru besleme hızının düzenli olmasını sağlamak için arda kalan boşaltma tankı havası tankın üstüne
geçer (bakınız Şekil-2).
SON GELİŞME: Döngü süresi sabit kalır. Yerinde yapılan analizler etkin tonaj hızının 40 t/st’den 45 t/st’e
yükseldiğini göstermiştir (başlangıçta 27 t/st).
Please address your enquires to:
TUNRA BULK SOLIDS
Dr Ken Williams
Newcastle Institute for Energy and Resources (NIER)
The University of Newcastle
Off Vale Street
Shortland NSW 2307, Australia
Email: enquiries@bulksolids.com.au
Ph.: +61 2 4033 9055
Fax: +61 2 4033 9044
http://www.bulksolids.com.au